近日,金桥煤矿皮带工区在矿停产检修时间,利用普通剩余皮带做接头更换给煤机无头皮带,经过3天时间运行验证,已经获得了成功。
该工区经过深入对给煤机的研究,发现只要增加给煤机皮带张紧力,就可以用800mm皮带替代无头皮带。无头皮带与普通皮带相比:无接头、更厚、其内表面有防滑槽,有防止驱动滚筒打滑和防跑偏的作用。为了克服打滑问题,工区反复调整滚筒距离,找到了皮带最佳张紧度;为防止跑偏,他们在做好皮带接头上下了大功夫,在机头皮带底层两边分别使用两对自制的“防跑偏靠轮”,一个靠轮如果损坏,另外一个仍能维持皮带不跑偏。使用普通皮带却极易跑偏和打滑,打滑还有挽救的机会,但是如果跑偏几秒钟皮带就可能撕裂或者断链。
无头皮带价值近万,普通皮带按新皮带5米算也就几百块钱,时效上做到了过程简、效率高。更换无头皮带需要拆装近50个螺丝,然后移动两个滚筒、使用两个倒链和钎子将皮带一点点塞进机架;普通皮带提前做好接头后只需调整滚筒拉紧装置,使用倒链直接拉进滚筒插入穿条即可。
本次改革科技创新是在该矿“科技有限公司兴矿”旗子的指引相结合下,全工区两排一心一意,双方完成任务的,从经济发展上保持了小科技创新、大理财收益。